一、油路布局创新
皖南电机在设计转子油冷系统时,巧妙地在传统定子水冷的基础上,新增了转子冷却油路。具体油路走向如图所示:冷却油从前盖流入机壳,环绕定子铁芯形成环形油路,再由后盖汇集至转子内部,*终从前盖出口流出。这种创新布局有效提升了冷却效率。
二、电机油冷结构优化
为实现上述油路,皖南电机对电机前后盖与机壳的结构进行了优化。值得一提的是,电机机壳的轴向油道采用多进出口设计,以降低流阻。此外,转子采用分段加工后焊接的方式,相关加工工艺可参考另一篇外文介绍。
三、仿真迭代分析
仿真过程如图所示:基于温度场与电磁场的双向耦合分析,通过反复迭代,直至达到稳态。为缩短仿真时间,电磁场仿真采用2D数模,温度场仿真采用3D数模,转子和定子相对空气间隙的换热系数参考经验值。
四、实际测量验证
通过测量电机不同位置的实时温度,并与仿真值进行对比分析。以2300rpm,7.38Nm工作状态为例,仿真误差控制在10%以内。具体数值见下图。
五、电机优化策略
1、机壳冷却油道:根据系统流量和温度要求,综合考虑后确定机壳油道结构。在冷却油流量较低时,绕组冷却效果明显提高;在冷却油流量较高时,冷却效果在绕组和转子方面均不如较低流量方案。
2、转子进出油口:通过仿真分析,得出*优解为第三组组合。
六、测试方法
实际样机在定子机壳上开设六个油冷通道,测量定转子温度,并在定子线包、铁芯、机壳上分别放置热敏电阻,转子上采用标签纸进行测定。
七、试验结果
三种条件:风冷、单壳体油冷和壳体加轴油冷。结果表明,单壳体油冷在80分钟后电机温度达到110℃,达到平衡;壳体加轴油冷在30分钟后电机温度达到80℃,达到平衡。
八、总结
相较于传统风冷,皖南电机转子油冷技术线圈温度降低了50%,与单壳体油冷方案相比,线圈温度降低了38%,是一种有效的提高电机冷却能力的方案。