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稀土永磁同步电机转子温升过高原因及降低策略

点击次数:7    发布时间:2024-12-11

稀土永磁同步电动机(REPMSM)以其体积小巧、重量轻盈、效率卓越等优势备受瞩目。理论上,该电机转子应无基波损耗,温升理应较低,然而现实情况却与此相悖。以笔者研发的一台增安型稀土永磁同步电机为例,实验中观察到转子温升竟高达125°C。安徽皖南电机如此之高的温度,对钕铁硼永磁体构成去磁风险,威胁电机正常运行。本文深入剖析了导致转子温升过高的潜在因素,并提出了有效降低温升的策略。

1. 转子结构分析:

REPMSM的定子采用异步电机的定子结构,其关键在于转子设计。皖南电机异步启动的REPMSM转子由鼠笼条、转轴、转子铁心和永磁体构成,转子铁心由冲片叠压形成,并在其中嵌入钕铁硼永磁体,同时铸铝形成鼠笼。如图1所示,其启动过程与异步电机相似,当定子电枢绕组通入三相对称交流电时,产生圆形旋转磁场,此时转子静止,鼠笼条切割磁力线,感应出交流电形成交变磁场,与定子磁场相互作用,转子开始转动。当转子转速接近同步转速时,鼠笼条不再产生感应电流,而是永磁体形成的恒定磁场与定子磁场同步旋转,进入正常运行。皖南电机价格表

图1 转子结构示意图

2. 转子温升成因:

电机运行时产生的热量主要来源于损耗。REPMSM同步运行时,转子损耗包括永磁体损耗和谐波损耗等。

2.1 永磁体损耗:钕铁硼具有导电性,在交变磁场中会产生涡流损耗。由于钕铁硼的导热率较低,传热性差,导致热量难以向外传导,加剧了转子的温升。

2.2 谐波损耗:受齿槽效应、定子磁场等因素影响,电机气隙中的谐波磁场复杂。气隙中的谐波磁场以不同速度相对于转子运动,在转子铁心和鼠笼条中感应电流,产生谐波损耗,使转子温度升高。

3. 降低温升的策略:

针对上述分析,提出以下解决方法。

3.1 永磁体分段、分层:将永磁体分为多个小段或层,并对表面进行电泳处理,以减小涡流损耗,降低转子温升。

3.2 增大气隙:对于异步电机,增大气隙会增大漏磁,降低效率。皖南电机价格表而对于稀土永磁同步电机,增大气隙可增大高次谐波气隙磁场磁阻和谐波漏抗,减少磁链交链程度,降低谐波电流,降低定、转子表面损耗和谐波损耗,从而降低温升。

3.3 转子采用半闭E1槽或闭口槽:减少转子铁心表面损耗和齿内脉振损耗,减小有效气隙长度,改善功率因数,降低气隙磁导谐波的脉振幅值,减小磁导谐波引起的谐波损耗。

3.4 选取适当的槽配合:谐波次数越低,转子槽数越多,损耗越大;定、转子槽数比接近于1时,损耗*小皖南电机,因此尽可能选取近槽配合。

3.5 定子绕组双层短距分布绕组:根据需要选择不同的跨距,减少高次谐波,同时减少基波电动势,改善气隙磁场波形,降低谐波损耗,降低温升。

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3.6 选用高质量钕铁硼永磁体:选择导热率相对较大的高性能钕铁硼永磁材料,有利于磁钢上热量的传导,降低转子温升。

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4. 样机转子温升改善措施及效果:

通过更换样机所用的钕铁硼永磁铁牌号,由40SH换为33UH,重新进行温升试验,结果显示定子铁心温度为80℃,温升为51℃,转子铁心温度为140℃,温升为110℃。更换永磁体后转子铁心温升下降了10℃,可见永磁体涡流损耗对转子温度影响显著。

5. 结论:

本文分析了稀土永磁同步电机转子温升过高的原因,并提出了降低转子温升的方法。通过对原样机更换永磁体牌号后进行试验,表明永磁体的涡流损耗对转子温度影响较大。安徽皖南电机因此,在电机制造过程中采取永磁体分段或分层等措施,有助于降低转子温升。

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