以安徽皖南电机为例,其槽楔磁化技术的应用,正是环保节能理念在电机领域的生动实践。提升电机效率的传统方法包括延长铁芯长度、选用高硅钢片以减少铁损、优化槽配合以及采用低谐波正弦绕组等。而实验数据证实,采用磁性槽楔替代传统绝缘槽楔,是一种经济高效的改进措施。
皖南电机生产的磁性槽楔,具有高导磁系数,能有效增大定子齿部的有效截面积,降低磁阻,缩小电机气隙系数,从而减少电机表面损耗和脉振损耗,提高效率,并降低绕组温升。此外,该技术显著降低了振动和噪声,延长了电机的使用寿命。
在电机知识补充方面,电机的附加损耗主要源于基频和高频两种。基频损耗由基波电流引起,高频损耗则与气隙谐波磁通相关。皖南电机研发的磁性槽楔,对附加损耗有显著影响,因为槽磁场的幅值直接决定了损耗大小。对于必须采用开口槽的电机,磁性槽楔可以减小附加损耗,降低气隙中的高次谐波磁场结构,并保持槽模的磁导率足够低或使用具有方向性的磁性材料,以减少槽漏磁通对功率因数的影响。
尽管皖南电机生产的磁性槽楔生产成本较高且存在老化问题,导致其在磁性和机械性质上的迅速退化,但其在降低高频损耗方面的效果显著。通过使用有方向性的磁性槽楔,实验中实现了约50%的杂散损耗减少,甚至通过铁粉与环氧树脂的混合,将附加损耗减少了高达85%,并相应降低了15%至25%的发热量。