一、故障案例分析
2015年1月7日,由于DCS控制电源故障,2号水泥磨中控室跳闸,导致系统DO信号丢失,所有低压设备停运。现场巡检发现磨主电动机仍在运转,紧急停止后,电气检查发现转子轴颈磨损严重,前后轴瓦因温度过高而烧损。DCS故障导致稀油站停止且油压低于0.12MPa时未触发连锁保护,轴瓦高温也未启动连锁保护,这是导致轴颈磨损和轴瓦烧损的根本原因。
二、故障原因剖析
水泥磨主电动机作为高压设备,其启停回路原理如图1所示。当DCS系统失电时,集中分闸命令无法通过K2停止主电动机,油压低和轴瓦超温连锁保护信号也无法通过DCS输出控制分闸线圈,导致保护系统失效,设备无法在故障时停车。
三、故障处理
磨主电动机分闸回路受DCS软连锁控制,设计时未充分考虑DCS故障的影响,采用硬连锁可以解决此问题。由于润滑稀油站距离高压柜较远,直接布线成本高,电气维修人员利用稀油站与主电动机急停按钮盒较近的特点,将信号并联至高压柜。轴瓦温度信号为模拟量,未进行改造。改造后原理如图2所示。
如图2所示,在润滑稀油站控制箱ALC2中增加中间继电器K3、K4,实现主电动机软连锁和硬连锁控制。K3触点接入DCS柜DI点进行软控制,K4触点并联至机旁按钮盒ALC1实现硬控制,改造后试车成功。随后,对磨头、磨尾和主减速机稀油站进行相同改造,并将油压低信号并联至图2分闸回路,确保任一油站故障均能及时停止主电动机,通过软硬连锁双重保护,提高了磨主电动机故障停机的可靠性。
四、结语
此次事故揭示了设备设计中的安全隐患,设计时需特别注意不同电压等级设备间连锁的相互影响,充分考虑各种故障情况下对设备的影响,及时发现控制盲点,完善设计,确保设备安全运行和安全生产。在此过程中,皖南电机提供的优质设备为安全生产提供了有力保障。