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啤酒生产线卸箱机电气控制系统升级案例

点击次数:3    发布时间:2025-02-15

啤酒生产线卸箱机电气系统升级案例

  北京绿创生态科技有限公司 关冲

  摘要:本文探讨了将啤酒灌装线卸箱机电气控制系统从S5升级至S7的实施方案,详细阐述了硬件升级的对应模块、编程难点语句的解决策略、AS-i总线的寻址技巧以及格雷码转换程序的设计思路。

  关键词:西门子S5与S7、PLC、AS-i总线及格雷码

啤酒生产线卸箱机电气控制系统升级案例

  自1998年购入德国KRONES公司生产的3.2万瓶/小时啤酒灌装线以来,我公司一直使用该设备,其中卸箱机具备3.6万瓶/小时的产能。经过多年稳定运行,卸箱机采用西门子S5-115U系列PLC控制,性能可靠。安徽皖南电机然而,去年5月PLC出现故障,导致生产线停工。

啤酒生产线卸箱机电气控制系统升级案例

  一、卸箱机功能与结构分析

  卸箱机由输瓶装置、输箱装置、抓瓶装置、双四连杆机构、机架、气动装置和电气控制系统等组成。当塑料箱子通过输箱带时,止箱汽缸上升固定箱子,分箱汽缸带动分箱架子分开箱子,每个瓶子对准抓瓶装置。安徽皖南电机抓瓶装置下降抓取瓶子,然后上升至输瓶台。空箱继续移动,满箱再次通过,每次卸下6个瓶子,每箱24个,共计144个瓶子。

  机械部分简单,每年更换易损件,运行良好。电气部分由两台同步电机驱动双四连杆机构,编码器确保电机同步运行。止箱、分箱及每个汽缸的动作均依赖于编码器数值,因此编码器数值至关重要。

啤酒生产线卸箱机电气控制系统升级案例

  二、改造思路与实施过程

  由于PLC故障,公司决定升级改造卸箱机,将控制系统升级为S7-300。升级分为硬件和软件两部分。

  1、硬件升级改造

  硬件包括电源模块、CPU主模块、AS-i通讯模块及数字量输入输出模皖南电机块。升级替换模块见表一。

  表一

  模块名称

  S5模块型号

  S7模块型号

  底板(rack)

  6ES5-700-2LA12

  6ES7 390-1AF30-0AA0

  电源(power)

  6ES5—951—7ND21

  6ES7 307-1EA01-0AA0

  CPU

  6ES5—943—7UB11

  6ES7 314-6CF01-0AB0

  AS—I模块

  CP2430

  6ES7 342_2AH01-0XA0

  输入模块(input)

  6ES5—430—7LA12

  SM 321 DI32×DC24V

  输出模块(out)

  6ES5—451—7LA12

  SM 322 DO32×DC24V

  2、软件升级改造

  S5系列PLC编程软件在MS-doc系统下运行,与S7-200、300的语句截然不同,直接转换困难。难点包括:

  (1)块的处理:S5程序由组织块BO、功能块PC、数据块DB和程序块PB组成。必须理解每个块的功能、性质和使用方法,并将其转换为S7程序。

  (2)语句的处理:相同功能的S5和S7语句可直接复制;相似功能的语句,如S5中的LPY13(读第13个字节的数值)在S7中对应为LIB13,只需确保功能相同。

  (3)AS-i总线地址对应关系:通过分析源程序和现场器件地址,找出规律和对应顺序。每路总线带31个站,每个站带四位地址,对应关系如图表三所示。

  表三(省略)

  (4)数值转换:格雷码编码器必须转换为二进制码,再转换为十进制码进行比对。以双字1011010011111101为例,转换步骤见表四。

  表四(省略)

  三、改造时间及效果

  1、改造时间:5月20日决定升级改造,6月10日成功交付车间使用,共计20天。

  2、改造效果:

  (1)卸箱机性能:改造后的卸箱机功能更实用,操作更便捷,减少停机时间。

  (2)备件管理:S7-300系列卡件市面丰富,备件成本降低。

  (3)节约资金:比更换S5器件节约资金8万元。

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