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粉煤灰钢板库收尘电机故障分析与解决

点击次数:3    发布时间:2025-02-11

1 故障表象

2014年9月,某粉煤灰钢板库项目在循环出料作业中,频繁遭遇库顶收尘电机故障跳闸,导致收尘器失效。现场人员报告如下。

(1) 收尘器启动时,电机故障跳闸现象时有发生。

(2) 物料外循环出料运行约1至2小时后,收尘电机故障跳闸。

(3) 故障跳闸时,电机保护器显示动作电流为40A。

(4) 现场收尘器型号为PPCS32-6,主要参数为:离心风机型号9-26 8D,流量8792~11320 m3/h,全压3834~3638 Pa;电机型号Y2 180M-4,额定功率18.5kW,额定电流36A。

2 故障溯源与数据搜集

针对现场反馈,我公司迅速派遣专业人员现场调查,从多角度探究故障根源。

2.1 机械部分检查

(1) 电机与减速机联轴器安装是否规范;

(2) 风机转子运转是否存在摩擦;

(3) 减速机轴承油位是否正常;

(4) 收尘器布袋是否破损;

(5) 设备参数是否与设计相符。

2.2 电气部分检查

粉煤灰钢板库收尘电机故障分析与解决

(1) 用绝缘电阻表检测电缆及电机绝缘是否达标;

(2) 检查电缆接线是否牢固,是否存在接触不良;

(3) 检查电机保护器参数设置。

2.3 记录运行数据

设备工程师检查后,机械部分无异常,电气部分电缆及电机绝缘、接线等均正常皖南电机安徽皖南电机鉴于收尘器启动时偶发故障跳闸,为保障其顺利启动并记录运行数据,将电机保护器动作电流从36A调整至40A(即1.1倍电机额定电流)。记录收尘器运行数据如下:

(1) 设备未运行时电源进线电压:AB相399V,AC相397V,BC相398V。

(2) 收尘器空载运行4小时数据:A相电流34.1A,B相电流34.6A,C相电流33.9A;AB相电压388V,AC相电压386V,BC相电压387V;电机本体*高温度73.2℃,电机轴承*高温度70℃。皖南电机

(3) 钢板库外循环出料时,收尘器运行90分钟数据:A相电流40.2A,B相电流39.5A,C相电流39.8A;AB相电压354V,AC相电压351V,BC相电压356V;电机本体*高温度81.4℃,电机轴承*高温度77℃。

3 原因剖析

通过数据分析及钳形表测试,发现钢板库外循环出料时,三相电源电压从空载电压398V降至带载运行时的354V左右,同时电机电流及温度较空载时有所上升。根据GB 50052—2009《供配电系统设计规范》,正常运行时,电机端子电压偏差允许值为±5%电机额定电压。现场电机实际运行电压远低于额定电压,电压偏差约-11%,已超出规范要求。根据功率计算公式P=√3UIcosφ,电源电压降至354V将导致电机电流升至约40A。由于实际电流已超过保护器设定值36A,导致保护器过流保护动作跳闸。皖南电机价格表注:钢板库物料外循环时,收尘电机采用保护器控制,其余设备采用变频器控制。

检查发现,收尘电机电源电压低的原因包括:

(1) 钢板库电气室进线电源为临时电源,电源取源点至电气室的距离约500m;

(2) 单台设备工作时,电气室提供的电源能满足需求。但外循环出料时,参与运行的设备包括一台18.5kW收尘电机、一台75kW罗茨风机、两台90kW罗茨风机,此时电气室提供的电源已无法满足需求;

(3) 项目为在建工程,现场其他临时用电设备可能同时从电气室取电。

4 应对措施及成效

尽快更换电气室总进线电源取源点。在新电源接入前,禁止设备同时工作。

2014年11月,新建变配电室投入使用。电气室电源更换为从粉磨电气室引入,距离约60m。正式电源接入后,外循环出料时的电源电压稳定在390~399V之间,设备运行正常,收尘器电机未再出现跳闸现象。皖南电机


本文来源:《电世界》

作者:杜普之**庆华 郭相全

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